蝸輪蝸桿減速機(jī)軸承故障原因分析。水泥廠用于拖動(dòng)破碎軋輥用的臺(tái)專用蝸輪蝸桿減速機(jī),在投入運(yùn)行48小時(shí)后突然出現(xiàn)破壞性故障,事故發(fā)生后,由設(shè)計(jì)、制造和安裝使用單位共同做了調(diào)查分析,并對(duì)該RV減速機(jī)進(jìn)行修復(fù)。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)該蝸輪蝸桿減速機(jī)第、二段支承滑動(dòng)軸承底座斷裂;蝸桿尾部的圓錐滾子軸承外圈碎裂,此處的軸承端蓋破損。除第二個(gè)左旋蝸輪有兩個(gè)斷齒外其余嚙合面均有程度不同的膠合斑痕,蝸輪蝸桿減速機(jī)箱子底面有較多研磨下來的銅屑,是起極為嚴(yán)重的破壞性事故。
蝸輪蝸桿減速機(jī)設(shè)計(jì)為連續(xù)工作制,無間歇而且工作環(huán)境較多,溫度高,潤滑條件差。事故發(fā)生的原因分析:該RV減速機(jī)蝸桿跨距較長,其兩端面對(duì)面布置兩個(gè)圓錐滾子軸承,兩端均采用固定支承形式。該蝸輪蝸桿減速機(jī)在工作中溫升較高,使得蝸桿在工作中伸長較大,初步計(jì)算表明這個(gè)伸長量大大超過了軸承的軸向間隙。因而在工作中產(chǎn)生了較大的軸向破壞力,先使軸承及端蓋發(fā)生碎裂,而后蝸桿與蝸輪的正確嚙合條件亦遭到破壞。因此RV減速機(jī)蝸輪齒面也隨之發(fā)生損壞,蝸桿軸支承剛度不足,使得蝸輪、蝸桿不能保證正確的嚙合位置,亦是造成破壞的重要原因。
修復(fù)措施:經(jīng)過上述分析,進(jìn)行修復(fù)時(shí)主要采取如下措施:更換已經(jīng)破損的零件,如蝸輪滑動(dòng)支承軸承座、軸承端蓋等。蝸桿軸支承處軸承改換成圓錐滾子軸承以增加支承剛度;斜齒輪減速機(jī)蝸桿軸兩端軸承端蓋與箱體之間加裝調(diào)整墊片,裝配后留有足夠的軸向間隙。采取上述措施,按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行空載跑合后,投入正常試車階段,現(xiàn)場檢測表明該蝸輪蝸桿減速機(jī)工作正常,滿足使用要求。
此次的RV減速機(jī)破壞事故的分析給了我們些有益的啟示。為了吸取教訓(xùn),避免發(fā)生類似的事故,有必要注意如下問題:先是設(shè)計(jì)時(shí)要正確選擇滾動(dòng)軸承部件支承的結(jié)構(gòu)形式:對(duì)于軸較長或工作時(shí)溫升較高時(shí),為了補(bǔ)償熱膨脹引起軸的伸長量,軸承部件采用端固定端滑動(dòng)的支承形式較為合適,否則必須留有足夠的軸向間隙;其次就是在蝸輪蝸桿減速機(jī)的設(shè)計(jì)中必須重視散熱問題:蝸桿傳動(dòng)效率較低,工作中溫升較大,散熱問題特別重要,設(shè)計(jì)時(shí)可以考慮在RV減速器箱體上增加散熱片,油池中加裝蛇形冷卻水管,如果RV減速箱的轉(zhuǎn)速較高時(shí),可以考慮在軸端裝設(shè)冷卻風(fēng)扇。再次就是足夠的支承剛度是保證軸上傳動(dòng)件正確嚙合的重要條件:不僅要正確選用軸承尺寸,還要保證軸承支座具有足夠的剛度,在設(shè)計(jì)中可以在軸承支座處加筋板或在支座孔內(nèi)加裝鋼制襯套等,以增強(qiáng)剛度;后對(duì)機(jī)械設(shè)備應(yīng)有必要的防護(hù)裝置,以使系統(tǒng)在比較潔凈的環(huán)境中運(yùn)行,這也是防止事故發(fā)生,延長系統(tǒng)工作壽命的有益措施。http://boyizhan.cn/sxiliejiansuji.html